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选矿厂球磨机支撑系统的改造
发布时间:2011-08-11 09:08:12 浏览:

    马钢集团南山铁矿是一大型露天矿山,始建于20世纪60年代,集采矿、选矿为一体,年处理原矿达600万t,其选厂有~2700mm×3600mm球磨机2O台,是选厂的主要核心设备,由于当时还没有大型滚动轴承的制造能力,故采用了液体动压滑动轴承作其支撑系统。
    根据选厂生产中的情况分析,该支撑方式和润滑系统存在以下问题。
    (1)由于采用的是液体动压滑动轴承,在起动时轴承处于静摩擦状态,起动负荷大,起动时的电机冲击电流大,易造成电机放炮现象。
    (2)稀油润滑,输油管线较长,密封难以解决,易造成泄漏,导致润滑油流失。
    (3)由于滑动轴承轴向尺寸大,导致滑动轴承和球磨机简体之间空间较小,不利于滑动轴承底部杂物的清扫,易造成污水、矿浆进入润滑油回路,污染润滑油,致使润滑油机械性能下降、失效,甚至造成烧瓦的设备事故。
    球磨机支撑系统的改造
    2005年6月,南山矿选厂进行了首台球磨机轴承的改造,将液体动压滑动轴承支撑改为滚动轴承支撑。
    固定套。固定套采用的是上下剖分结构,6只~16mm螺栓预紧固定在中空轴上,固定套和中空轴之间的配合不足以传递球磨机工作时所需的载荷,因此,轴承必需要进行热装,将轴承缓慢加热至230cl=左右,再装配到位,利用轴承内圈的冷收缩来满足工作需要。
    由于改造所需轴承为大型非标轴承,内外径分别为1060、l400mm,如选用普通结构轴承,拆装将非常困难,因此,这次改造选用的是内径推拨度为1:25的轴承。
    改造后的效果
    (1)由于原滑动轴承选用的是单油楔液体动压滑动轴承,因此,球磨机在起动时,随着中空轴从静止到运转状态,油膜也随之形成,在这个过程中,中空轴径向移动,移动的较大值可达2—2.5mm,对球磨机的主、被动齿轮的啮合精度产生一定的影响。改为滚动轴承支撑后,此移动得以消除,提高了球磨机主、被动齿轮的啮合精度,有利于提高球磨机的运转平稳性和降低噪音。
    (2)改造后,滚动轴承采用润滑脂润滑,淘汰了原有的稀油润滑系统,故障率大大减少,球磨机作业率得到提高。据统计,作业率由原来的88%左右上升到目前的94%左右。
    (3)减少动力消耗,通常滚动轴承和滑动轴承的摩擦系数分别为0.05左右和0.1左右,减少的动力消耗5%左右,这与现场检测的球磨机同步电机的工作电流也是相符合的,轴承改造前,球磨机同步电机的正常工作电流是38~40A,改造后的正常工作电流是36~38A,下降了2A左右,而球磨机电源电压是6000V,因而,按作业率94%计算,每台球磨机每年可节电8.4万kwh,节能效果相当显著。
 

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